在高爐中使用HBI
2021-01-29 作者:佚名 網(wǎng)友評(píng)論 0 條
《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)是到本世紀(jì)末與工業(yè)化之前相比將全球最高氣溫升高2°C,這無(wú)疑是朝著真正的全球氣候保護(hù)邁出的重要一步。《歐洲綠色協(xié)議》是對(duì)這些挑戰(zhàn)的回應(yīng),并定義了將歐盟轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代,資源節(jié)約型和競(jìng)爭(zhēng)性經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略。綠色協(xié)議的總體目標(biāo)是到2050年使歐洲成為首個(gè)溫室氣體排放中性大陸。
1 邁向無(wú)CO 2排放煉鋼
煉鋼的脫碳挑戰(zhàn)在哪里?CO2排放源自焦炭/煤基高爐(BF)和堿性氧氣爐(BOF)的工藝路線,而這些工藝路線至今仍是全球72%的鋼鐵產(chǎn)量的全球標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)圖1)。高爐中鐵水的生產(chǎn)中需要碳作為氧化鐵的還原劑,并提供氣化所需的過(guò)程能量。鐵水中所含的碳必須通過(guò)轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)爐的頂部吹氣進(jìn)行氧化。碳和氧一起形成二氧化碳。減少過(guò)程相關(guān)的CO2排放只能通過(guò)用氫部分(或長(zhǎng)期完全)替代碳來(lái)實(shí)現(xiàn)。
圖1 全球鋼鐵生產(chǎn)路線[www.bir.org(第11版《世界鋼鐵回收》)
2 逐步脫碳
從今天的角度來(lái)看,實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)的方案包括煉鋼逐步脫碳,并具有將氫完全替代CO 2的長(zhǎng)期愿景。過(guò)渡技術(shù)依賴(lài)于直接還原(DR)工藝,在該工藝中,天然氣用于生產(chǎn)熱壓塊鐵(HBI)的致密形式的直接還原鐵(DRI)。關(guān)于DR的核心工藝,與BF工藝相比,這可減少50%的CO 2。取決于電弧爐(EAF)中用于熔化廢料的發(fā)電能力,與高爐/轉(zhuǎn)爐方法相比,DR / EAF工藝可減少約35%的能耗。認(rèn)為CO2如果將質(zhì)子交換膜(PEM)電解槽與DRI / EAF路線一起使用,則排放量可進(jìn)一步降低至BF / BOF路線的20%(見(jiàn)圖2)。
圖2 鋼鐵生產(chǎn)路線的CO 2排放量
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3 高爐作業(yè)的HBI
HBI在高爐/轉(zhuǎn)爐煉鋼路線中使用的潛力,而不僅僅是基于電弧爐的煉鋼,通常與各種形式的DRI的使用相關(guān)聯(lián),這可能在歐洲鋼鐵冶煉的未來(lái)中發(fā)揮重要作用。削減CO2的目標(biāo)。HBI已在美國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)商中成功使用了25年,因此與突破性技術(shù)相比,使用HBI沒(méi)有技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。奧地利林茨的奧鋼聯(lián)高爐在其高爐中使用了自己在美國(guó)德克薩斯州科珀斯克里斯蒂市的工廠生產(chǎn)的HBI。本文將討論在高爐中使用HBI對(duì)還原劑消耗,生產(chǎn)率,高爐操作和鐵水質(zhì)量的影響。
奧鋼聯(lián)林茨的5號(hào)和6號(hào)高爐爐膛直徑為8米,平均每天可生產(chǎn)2500-2700噸鐵水。圖4顯示了高爐在選定時(shí)期內(nèi)使用的HBI的具體數(shù)量和總累積消耗量。HBI的峰值在160kg / t HM。型煤在高爐中擔(dān)負(fù)重?fù)?dān)。
圖3高爐作業(yè)中使用的HBI數(shù)量
4 HBI對(duì)還原劑和熔融速率的影響
通常,HBI包含超過(guò)90%的鐵,金屬化程度高于90%。這些金屬僅需熔化即可還原。因此,高爐操作中的HBI減少了還原劑的消耗。根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn),如果使用100kg HBI / t HM,則還原劑率(焦炭當(dāng)量)可降低約5%。25千克/噸重金屬,如圖5所示。顏色表示熱風(fēng)中的氧氣量,氧氣量在4000-6000Nm3之間/ h超過(guò)60%的數(shù)據(jù)點(diǎn)。如果降低焦炭率,則必須調(diào)整PCI(煤粉噴射)的速率。焦炭永遠(yuǎn)無(wú)法消除(盡管使用了HBI),因?yàn)榻固勘仨毺峁┴Q井的結(jié)構(gòu)和滲透性。因此,必須保證最小焦炭率。如果在高爐中加入HBI,則可以提高生產(chǎn)率(每小時(shí)鐵水[t])。在恒定的氧氣含量下,每100kg HBI / t HM的生產(chǎn)率可提高高達(dá)10%(圖6)。
5 HBI對(duì)最高氣體條件的影響
每100kg HBI / t HM的氣體利用率降低0.5-1%(圖7)。因此,氣體中CO2/H2O的百分比降低,而CO / H2的百分比升高。HBI是一種預(yù)還原材料;因此,BF中還原的氧化鐵較少。由于使用HBI,氣體中CO和H2的百分比較高,因此發(fā)熱量略有增加,最高達(dá)到1.5%。
沒(méi)有發(fā)現(xiàn)最高氣體溫度的顯著相關(guān)性。在不同的測(cè)試期間,HBI對(duì)冷卻能力沒(méi)有影響,高爐壁上沒(méi)有明顯的氣流。
當(dāng)HBI成為負(fù)擔(dān)時(shí),軸的滲透性未顯示任何負(fù)面或正面反應(yīng)。這也表明HBI不會(huì)觸發(fā)氣體沿爐壁流動(dòng)或以負(fù)面或正面方式影響爐的運(yùn)行。
6 HBI對(duì)鐵水質(zhì)量的影響
高鐵水質(zhì)量的標(biāo)志是高碳含量和低硫含量。還原劑的硫含量很高(焦炭含量約為0.5-0.7%),硫會(huì)阻止鐵水的滲碳。如果在高爐中加入HBI,可降低焦炭率。圖8顯示了HBI裝料為100–150kg / t HM時(shí)鐵水的S含量。使用HBI裝料可以降低鐵水的S含量。
但是,鐵水中的S含量不僅取決于還原劑的比例,還取決于爐渣的比例,含硫量高的再循環(huán)材料的使用以及熔融速率(在較高的熔融速率下,焦炭留在爐膛中)短時(shí)間)。
HBI裝料量為100–150kg / t HM時(shí),鐵水中的C含量更高(圖9)。硫會(huì)阻礙鐵水中的碳溶液;因此,HM中的碳含量較高(對(duì)于HBI,=較少的硫輸入)。
7 結(jié)論
根據(jù)每日平均數(shù)據(jù),研究了2017年1月1日至2018年1月31日期間在德克薩斯州林茨的奧鋼聯(lián)高爐中使用的得克薩斯州科珀斯克里斯蒂市奧鋼聯(lián)德克薩斯州奧鋼聯(lián)工廠不同的HBI收費(fèi)率。將100 kg HBI / t HM裝入高爐時(shí),可以得出以下結(jié)論:
還原劑(CE)可以降低21.9 – 27.5 kg / t HM,而焦炭率可以降低10.9 – 18.1 kg / t HM。
在恒定的氧氣水平下,生產(chǎn)率可以提高到7.3 – 10.1%。
氣體利用率下降約0.4 – 1.1%,因?yàn)镠BI是一種預(yù)先還原的材料,而向高爐中加入的氧化物較少。在帶電氧化物的量的減少還減少了的量
CO和H2,其被轉(zhuǎn)化成CO2和H2O.
由于CO和H2含量較高,爐頂氣的熱值提高了12.3 – 23.5 Wh / Nm 3。
無(wú)法看到最高氣體溫度,冷卻能力和滲透率與HBI的使用之間的相關(guān)性。
與不帶HBI時(shí)相比,充入100 – 150 kg HBI / t HM時(shí),鐵水的S含量較低,而C含量較高(高質(zhì)量)。鐵水中的S和C含量不僅取決于帶電的HBI量(還原含硫還原劑),還取決于其他因素,例如爐渣率,高S含量的量和性質(zhì)?;厥詹牧希约叭刍俣?。
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