工業(yè)粉料處理新技術介紹
2019-12-19 作者:佚名 網(wǎng)友評論 0 條
龐建明
中國鋼研新冶高科技集團有限公司
合金生產(chǎn)過程中,入爐料(礦石)的物理形態(tài)(粒度)對冶煉性能影響較大,粉礦大量直接入爐,容易發(fā)生塌料、噴火等現(xiàn)象,引發(fā)安全事故。因此,大中型電爐使用的粉礦均需經(jīng)球團、燒結,粉礦的使用受到了限制。粉礦壓塊,為提高粉礦使用量提供了一個新的途徑。根據(jù)前期研究,粉礦復合壓塊與球團燒結相比,有較好物理形態(tài)。
1 工業(yè)粉料處理新技術工藝流程及特點
工業(yè)粉料處理新技術主要是針對鐵合金行業(yè)冶煉的需求而研發(fā)的,采用冷壓的方式將所處理的粉料添加還原劑及少量的添加劑經(jīng)精確配料、攪拌、壓制成型、烘干制成冷壓復合球團,其工藝流程見圖1所示。新技術所生產(chǎn)的復合球團完全滿足了合金冶煉要求,并且在此基礎上消除了事故隱患,同時可穩(wěn)定提高合金產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、降低能耗和粉塵污染。
工業(yè)粉料處理新技術應用范圍較廣,可用于鐵合金冷壓復合球團生產(chǎn)如:鉻、錳、鎳等礦粉以及不銹鋼冶煉用含鎳生鐵粉,煤化工工業(yè)型煤生產(chǎn),不銹鋼、鐵合金除塵灰等工業(yè)固體廢棄物回收處理,化工行業(yè)電石渣回收綜合利用以及稀有金屬冶煉等方面。
工業(yè)粉料處理新技術的主要技術特點有以下幾點:
?。?)球團強度高,冷態(tài)抗壓強度≥10N/mm?,高溫軟化溫度≥1200℃;
?。?)球團生產(chǎn)成本低,生產(chǎn)成本僅為燒結、球團工藝的1/5左右;
?。?)生產(chǎn)過程環(huán)保,可全部回收利用冶煉過程中所產(chǎn)生的除塵灰;
(4)冶煉過程使用新技術壓制的冷壓復合球團可提高冶金產(chǎn)品質(zhì)量;
(5)使用冷壓復合球團冶煉可降低電耗及焦炭消耗量,從而降低冶金產(chǎn)品冶煉成本。
2 工業(yè)粉料處理新技術生產(chǎn)線案例簡介
2.1 某生產(chǎn)線生產(chǎn)現(xiàn)場圖
圖2所示為工業(yè)化粉料處理新技術生產(chǎn)線生產(chǎn)現(xiàn)場圖。該生產(chǎn)線工藝簡單,占地面積小,自動化程度高,操作簡單,用工量少;對原料要求低,所有礦種及除塵灰均可處理。
2.2 采用設備及主要參數(shù)
設備為矮煙罩式礦熱電爐,額定容量為30 MVA,爐膛直徑9800mm,爐膛深度3800㎜,電極直經(jīng)為1500㎜,二次電壓為135~183~225V,31級。冶煉品種為錳硅合金。
生產(chǎn)工藝流程見見圖3。本工藝采用30%的電爐除塵灰和70%加蓬錳籽礦(+10.5%焦粉)以及4.5%的自制粘結劑,混合壓制成Φ65×60~70㎜的柱體(以下簡稱試用球團),然后通過蒸汽固化,約10小時得到成品球團。
2.3 生產(chǎn)原料條件
在電爐正常冶煉錳硅合金條件下進行的,平均入爐品位為Mn34.74%,Mn/Fe=6.05。原輔料化學成分見表1(注:焦炭的化學成份中,除固C和揮發(fā)分外,余指灰份的化學成分)。
2.4 冷壓球團檢驗結果
所得成品冷壓球團的化學成分檢驗結果見表2。對所得成品冷壓球團進行冷態(tài)強度檢測:≥1700N/個;具有較好的抗水性、較長時間水中浸泡無影響,無風化現(xiàn)象。
為了更好地了解加入焦粉的球團的性質(zhì),我們模擬電爐高溫區(qū)對球團進行了焙燒實驗,結果見表3??梢?,在配入焦粉后,球團礦在高溫條件下產(chǎn)生了預還原。
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