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配煤盤煤料疏松工藝的優(yōu)化與應(yīng)用

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
    配煤盤配比工藝在我廠新區(qū)投入運行以來,12個配煤盤貯罐中煤料的疏松工藝一直采用“空氣炮”,配煤比合格率一直保持在95%以上。隨著“精細(xì)配比”投入運行,一些問題逐漸暴露了出來,較為嚴(yán)重的是配煤過程中12個貯煤罐產(chǎn)生斷流現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了配煤比合格率的穩(wěn)定。
 
1   配比斷流的成因
    煤場中各單種煤經(jīng)過皮帶輸送機(jī)送入配煤盤的12個貯煤罐后,在微機(jī)和核子秤的控制下,各煤種以特定的流量從貯煤罐內(nèi)排出,經(jīng)過配比小皮帶進(jìn)入混合皮帶,精細(xì)配比工藝流程結(jié)束。貯煤罐里的煤在配煤時沿貯罐錐體向下流動的過程中,一方面受重力作用而下滑,同時還受以下兩方面的阻力。一是壁槽對煤料的摩擦阻力(外摩擦阻力),其值等于煤料對槽壁的正壓力乘以摩擦系數(shù),正壓力的大小與槽壁的傾角以及煤料受上部煤料的壓力有關(guān);二是煤料顆粒間的摩擦阻力,或稱內(nèi)摩擦阻力,主要由顆粒間的相互擠壓造成,其大小除與上層煤料的壓力和外摩擦阻力大小有關(guān)外,還與煤料的粒度組成、松散程度和水分有關(guān)。內(nèi)、外摩擦阻力阻礙煤料下降,當(dāng)阻力大于重力,煤流就中斷造成堵煤而發(fā)生配比斷流。
 
2   “空氣炮”法疏松工藝
2.1  疏松原理
    當(dāng)12個貯煤罐出現(xiàn)斷流時,操作人員按下空氣炮按鈕,空氣炮中儲存的高壓氣體沖出空氣炮形成高壓氣流,高壓氣流撞向煤料而產(chǎn)生振動,以解決煤料的斷流現(xiàn)象(若斷流未解除,再次啟動空氣炮)。
2.2  工藝缺陷
    (1) 疏松面積小,效率低。若空氣炮第1次疏松失敗,因煤已形成鼠洞,再次用空氣沖擊時,空氣會從洞中經(jīng)過,導(dǎo)致疏松效率極低。
    (2) 斷流處理所耗費的時間長。蓬煤所受的外力不均勻,只能局部起作用,導(dǎo)致斷流處理時耗費的時間較長,一般需10~15min。
    (3) 耗能大??諝馀谑杷擅合到y(tǒng)較復(fù)雜,并需要常備壓縮空氣,能源消耗比較大。
 
3   “疏松機(jī)”法的疏松工藝
3.1  工藝原理
    “疏松機(jī)”法工藝由與12個貯煤罐內(nèi)壁截面相適應(yīng)的弧型刮板、液壓系統(tǒng)和自動工作系統(tǒng)組成。其工藝原理為:當(dāng)12個貯煤罐產(chǎn)生蓬煤時,疏松機(jī)通過PLC控制系統(tǒng)接收到斷煤信號,電機(jī)啟動,帶動液壓系統(tǒng)工作,疏松機(jī)械沿內(nèi)壁上下運動,將蓬煤“犁”通。
3.2  工藝特點
    “疏松機(jī)”法的特點從煤堵塞的薄層開始,靠內(nèi)部擾動來協(xié)助煤料克服外摩擦力,同時起到誘導(dǎo)活化煤料的作用,削弱內(nèi)摩擦力,破壞堵塞的基礎(chǔ),達(dá)到疏松的目的。“疏松機(jī)”法具有以下特點:
    (1) 疏松面積大于2.2m2,高度可達(dá)3m。
    (2) 疏松機(jī)工作后,可在10~18秒內(nèi)自動疏通堵塞的煤料,疏通后會自動停機(jī)。
    (3) 疏松煤料的有效率在98%以上。
    (4) 可使配煤比的合格率提高1%~2%。
    (5) 可改善配煤質(zhì)量和焦炭質(zhì)量。
 
4   “疏松機(jī)”法的應(yīng)用情況
    2007年上半年,我廠配煤車間對配煤盤的12個貯煤罐分批進(jìn)行了疏松工藝的技術(shù)改造。根據(jù)生產(chǎn)實際情況和精細(xì)配比的要求,在12個貯煤罐中選取一個罐放空,利用檢修時間拆除空氣炮裝置,分階段安裝疏松機(jī)。待一組疏松機(jī)試運成功后再安裝另一組,全部成功后再開始下一個貯煤罐的改造工作。
    (1) 為確保斷煤信號采集可靠、準(zhǔn)確和及時,在每臺給煤機(jī)(配煤盤小皮帶)上安裝了兩個傾斜的開關(guān),采用PLC控制。當(dāng)貯煤罐堵塞而造成給煤機(jī)出現(xiàn)斷煤時,斷煤檢測信號立即傳送到PLC。這時, PLC會及時啟動疏松機(jī)疏松煤料。斷流消失后,PLC會及時關(guān)閉疏松機(jī)。
    (2) 貯煤罐中煤料堵塞的形狀大致可分為拱狀和拋物線狀,個別可呈鼠洞狀。堵塞的部位多數(shù)在離放煤閘門1.5m以內(nèi)。堵塞過程是在1.5m范圍內(nèi)的某一處開始粘結(jié)薄層煤料,粘結(jié)后的煤料摩擦力增大,并朝軸向與徑向延伸,逐步增加厚度,最終形成不同形狀的堵塞而造成煤料斷流。根據(jù)上述特點,我們將疏松機(jī)安裝在閘板以上1.5~2.0m處,采用內(nèi)部疏松裝置,通過內(nèi)部擾動使煤料松動,有效地解決了蓬煤問題。
    (3) 為延長使用壽命,疏松機(jī)油系統(tǒng)保護(hù)采用進(jìn)口過流繼電器,直接對電機(jī)進(jìn)行保護(hù)??刂葡到y(tǒng)安裝位檢開關(guān),能夠及時切換油缸的工作方向,縮短疏松周期。油系統(tǒng)安裝有機(jī)械平衡閥,使其能調(diào)整油系統(tǒng)的工作壓力,防止油系統(tǒng)的泄漏。
    (4) 為確保疏松機(jī)能全天候運行,故控制方式靈活多樣。我們將疏松機(jī)的控制方式設(shè)計為下列4種:①自動:當(dāng)檢測到斷煤和堵煤等信號時,疏松機(jī)自動啟動;②定時控制:起到預(yù)防“蓬煤”的作用;③遠(yuǎn)程控制:可實現(xiàn)在主控室操作;④手動啟動。上述4種控制方式可確保疏松機(jī)的正常啟動。
 
5   改造效果
    (1) 縮短了煤料斷流的處理時間,延長了生產(chǎn)時間。若用傳統(tǒng)的人工敲打法處理斷流,所需時間為10~20min。采用疏松機(jī)工藝后,斷流處理時間僅為10~15秒,疏松效率明顯提高。
    (2) 降低了人的勞動強度,節(jié)約了人力資源。疏松機(jī)工藝應(yīng)用前,配煤盤的人員編制為2~4人,除兩名操作人員外,需另配專職處理斷流的人員1~2名。疏松機(jī)工藝應(yīng)用后,配煤盤的操作工僅需2人。
    (3) 配煤比合格率提高了1%~2%。
    (4) 配合煤質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)定無波動,降低了焦?fàn)t的生產(chǎn)成本。由于配合煤質(zhì)量均勻穩(wěn)定,使煤料在焦?fàn)t煉焦過程中的結(jié)焦性能穩(wěn)定,避免了推焦過程中因焦炭塊度較小及炭化室內(nèi)煤料結(jié)焦時膨脹壓力過大對焦?fàn)t爐墻的損壞,改善了焦?fàn)t推焦等生產(chǎn)操作條件,延長了焦?fàn)t爐體壽命。減少了焦?fàn)t日常維護(hù)的調(diào)節(jié)量,從而降低了焦?fàn)t的生產(chǎn)成本。
    (5) 降低了維護(hù)成本。疏松機(jī)只需2年更換1次N32-46號液壓油20L即可。
 
6   注意問題
    (1) 保證M102皮帶除鐵器的運行正常,防止了金屬雜物混入配煤盤的貯煤罐中,以確保疏松機(jī)運行不受影響。
    (2) 配煤盤的12個罐中,禁止任何一罐長期閑置,否則會造成罐中存煤積死,冬季更應(yīng)避免此種情況發(fā)生,為疏松機(jī)工作創(chuàng)造良好的外部運行環(huán)境。 鄭紅軍 郭海濤 楊  明(安陽鋼鐵股份有限公司焦化廠,安陽455004)
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