經(jīng)過6個(gè)多月的不懈努力,日前,馬鋼二鐵總廠完成了對(duì)2號(hào)高爐熱風(fēng)爐控制系統(tǒng)的智能化改造,熱風(fēng)爐風(fēng)溫和燃燒狀態(tài)明顯改善,每年可減少高爐煤氣消耗3%以上,可增效300多萬元。
由于該廠2號(hào)高爐原熱風(fēng)爐控制系統(tǒng)為半自動(dòng)化模式,存在先天性缺陷,全廠煤氣管網(wǎng)壓力不穩(wěn)定,熱風(fēng)爐的風(fēng)溫不理想,燃燒狀態(tài)不能精確掌控,煤氣消耗不盡如人意等,需要對(duì)2號(hào)高爐熱風(fēng)爐系統(tǒng)實(shí)施智能化技術(shù)改造。
為此,該廠于2018年8月份成立技術(shù)攻關(guān)小組,在充分調(diào)研、多番論證的基礎(chǔ)上制訂出改造方案,并于2018年9月初正式上線實(shí)施。
依據(jù)改造方案,2號(hào)高爐熱風(fēng)爐采用西屋OVATIONDCS控制系統(tǒng),在2號(hào)高爐熱風(fēng)爐系統(tǒng)新上一套智能化控制燒爐系統(tǒng),對(duì)熱風(fēng)爐實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。該系統(tǒng)可以通過即時(shí)調(diào)整相關(guān)參數(shù),使空燃配比處于最佳狀態(tài),促使殘氧量處于最佳水平,提高風(fēng)溫和節(jié)能降耗,達(dá)到進(jìn)一步改善高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的技術(shù)改造目標(biāo)。
改造后的2號(hào)高爐熱風(fēng)爐控制系統(tǒng)的智能化水平達(dá)到了改造標(biāo)準(zhǔn)與要求。熱風(fēng)爐在強(qiáng)化燃燒期或蓄熱燃燒期,空煤氣均處于最佳配比燃燒狀態(tài),熱風(fēng)爐風(fēng)溫提高10攝氏度以上,燃燒狀態(tài)明顯改善,煤氣消耗顯著降低,全年可減少高爐煤氣消耗約4200萬立方米。
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com