2015年,齊魯石化第二化肥廠從原料優(yōu)化、工藝控制、技術攻關入手,步步推進降指標,煤氣化裝置關鍵指標——純氫耗煤創(chuàng)歷史最好紀錄,位居系統(tǒng)內同行業(yè)第一名。
煤炭作為煤氣化裝置的主要生產原料,其質量的優(yōu)劣直接關乎著指標的高低。在對標提效的過程中,該廠按照采用聯(lián)合的要求,狠抓煤炭優(yōu)化不放松,與物裝中心一道,積極探索適合裝置生產要求的新煤種,合理摻配到原料煤中,實現(xiàn)了陜煤從無到有再到比例逐步提高的突破,既保證了安全生產的需要,又為指標優(yōu)化打下了堅實的基礎。
“去年7月份,我們利用三天的時間,開展了新一輪的煤炭摻配實驗,逐步將原料煤中的陜煤比例從45%提升到了60%,裝置運行平穩(wěn)”該廠氣體聯(lián)合車間主任孫傳寶介紹說。
“陜煤不僅水含量低,而且產氣量也大,與之前45%的摻配量相比,現(xiàn)在消耗同樣的煤炭,產氣量至少增加了2%”車間副主任李佳算著一筆經濟賬。按照該廠全年消耗50余萬噸原料煤計算,產氣量增加2%,就相當于減少了2%的煤炭消耗,全年可節(jié)省煤炭1萬余噸。
“氣化爐用煤的灰熔點,一般控制在1350度以下,為及時應對生產過程中可能產生的波動,我們定時進行取樣檢測,并隨時作出調整。”氣體聯(lián)合車間技術組長李輝說。因為水煤漿氣化工藝對原料煤相對苛刻的控制條件,該廠在摻配過程中,不僅僅跟蹤煤炭灰熔點的變化,產氣量、煤漿濃度、粘度、成漿性等各項指標全部納入到監(jiān)控范圍。
“控制合適的氧煤比和燒嘴等關鍵設備的有效運行時間,對煤炭摻配后的產氣率都有著重要的影響”氣體聯(lián)合車間副主任李佳說。為充分發(fā)揮陜煤摻配優(yōu)勢,提高產氣率,該廠隨時根據(jù)煤炭的摻配比例和參數(shù)變化,調整合適的氧煤比,嚴格控制氣化爐溫度;加強氣化爐運行數(shù)據(jù)的分析,確定燒嘴等關鍵設備高效運行周期,及時進行更換;對產氣鏈條上的閃蒸汽壓縮機等重要設備,定期進行維護,杜絕了有效氣放空,將工藝控制調整到極致。
因為煤氣化裝置的特殊性,裝置頻繁開停車,不可避免造成煤漿的浪費,嚴重影響著指標的高低。
該廠瞄準影響裝置長周期運行的瓶頸,針對管線中容易產生積渣結垢導致積渣掉落堵塞管線設備的難題,積極引入電磁除垢技術,減緩了結垢速度,延長氣化爐單系列運行周期,減少了停車次數(shù)。2015年11月6日,第二化肥廠氣化爐C爐順利倒至A爐運行,至此氣化爐C爐單爐運行209天,首次突破200天,打破了170天的歷史最好紀錄,創(chuàng)中國石化系統(tǒng)內同壓力等級裝置單爐運行最長紀錄。這也是齊魯煤化工裝置繼創(chuàng)造長周期運行538天世界紀錄后的又一次突破。與此同時,對廢煤漿進行回收利用,全年節(jié)煤約770噸。年累計純氫耗煤8.00t/t,同比降低0.15t/t,完成公司考核的奮斗指標,在刷新歷史最好水平的同時,更是列系統(tǒng)內第一名。
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