日前,首鋼股份公司煉鐵作業(yè)部通過優(yōu)化生產(chǎn)模式,改變一爐、二爐沖渣系統(tǒng)過去兩套攪籠機、過濾器同步運行的方式,使用單套攪籠機系統(tǒng)生產(chǎn),另一套備用,進一步降低了設(shè)備運行成本。
面對嚴(yán)峻的鋼鐵形勢,煉鐵作業(yè)部要求各單位必須緊密圍繞降本增效、群策群力渡難關(guān),要敢于打破習(xí)慣思維,向優(yōu)化生產(chǎn)組織要效益,向技術(shù)改造要效益,向嚴(yán)格管理要效益。生產(chǎn)技術(shù)室沖渣專業(yè)與沖渣作業(yè)區(qū)結(jié)合當(dāng)前高爐冶煉強度,提出把一、二高爐同步運行兩套沖渣系統(tǒng)改為單套運行。
自兩座高爐開爐以來,一直采取兩套沖渣系統(tǒng)運行的生產(chǎn)模式,崗位操作成型,運行穩(wěn)定?,F(xiàn)在要對成熟的生產(chǎn)模式進行“手術(shù)”,可能會出現(xiàn)生產(chǎn)不穩(wěn)定因素增多的風(fēng)險,運行模式改變也對崗位職工日常操作和責(zé)任心提出了更高要求。面對問題,在作業(yè)部支持下,生產(chǎn)技術(shù)室沖渣專業(yè)和沖渣作業(yè)區(qū)積極想辦法,以問題為導(dǎo)向,合力攻關(guān),一方面積極做好內(nèi)部溝通,明確形勢,統(tǒng)一思想;另一方面組織專業(yè)技術(shù)人員進行調(diào)研,論證一、二高爐使用單套沖渣系統(tǒng)生產(chǎn)的可行性。經(jīng)過多次研究、論證,決定先對二高爐沖渣系統(tǒng)進行部分改造,以達到在保證生產(chǎn)穩(wěn)定的前提下,設(shè)備運轉(zhuǎn)順暢。8月份,利用檢修機會,煉鐵作業(yè)部對二高爐沖渣系統(tǒng)的環(huán)形溝溢流口進行了改造,經(jīng)過一段時間運行,效果良好。生產(chǎn)技術(shù)室沖渣技術(shù)專業(yè)員王衛(wèi)兵介紹:“改造沖渣系統(tǒng)的環(huán)形溝溢流口,目的在于日常生產(chǎn)中,其中一套設(shè)備維護備用,另一套設(shè)備進行排渣,如遇渣量較大時,渣水能夠通過溢流口及時排出,降低過濾器負(fù)荷,達到穩(wěn)定生產(chǎn)目的。”根據(jù)二高爐沖渣使用情況,利用11月份檢修的機會,對一高爐沖渣溢流口也進行了改造,經(jīng)過一段時間單系統(tǒng)運行,能夠滿足高爐沖渣需求,同時儲水池內(nèi)沒有出現(xiàn)渣量明顯增多的現(xiàn)象,效果較好。
一、二高爐沖渣系統(tǒng)一用一備倒換操作的生產(chǎn)模式,打破了原有兩套沖渣系統(tǒng)同步運行的舊模式。新模式要求作業(yè)區(qū)及崗位職工對設(shè)備維護與操作要更加細心,對設(shè)備倒換操作制度執(zhí)行要更加嚴(yán)格。為確保單系統(tǒng)運行穩(wěn)定,煉鐵作業(yè)部研究制定了《一、二爐沖渣使用一套攪籠機生產(chǎn)措施》,明確了崗位職責(zé)與特殊情況處理措施,并對單套攪籠機系統(tǒng)生產(chǎn)情況進行實時跟蹤,及時進行總結(jié)。目前,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,按照2014年沖渣系統(tǒng)運行情況計算,實行單套設(shè)備運行模式,一年可節(jié)約動力費、備件費、檢修費等200余萬元。
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