SWRH77B是高碳鋼品種系列,具有良好的高抗拉強度、韌性和低松弛性能,SWRH77B、SWRH82B盤條是生產(chǎn)高強度預(yù)應(yīng)力鋼絞線的主要原料,是高速線材硬線品牌種鋼之一,被廣泛應(yīng)用于大跨度橋梁、現(xiàn)代建筑的主筋等領(lǐng)域。
唐山鋼鐵公司廠針對SWRH77B夾雜物含量較高的情況,從鐵水預(yù)處理-轉(zhuǎn)爐冶煉-鋼水運輸-LF爐精煉-鋼水運輸-連鑄澆注整個過程進行了分析,發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:轉(zhuǎn)爐渣量大,出鋼時下渣量較多;轉(zhuǎn)爐終點成分碳含量偏低;LF爐渣系流動性差,吸附夾雜能力弱;鋼水處理完畢后底吹時間不足,夾雜物沒有充分的時間上?。昏T坯冷卻強度過大,造成表面質(zhì)量缺陷等,造成了SWRH77B鋼夾雜物含量較多和等級較大,產(chǎn)品性能不穩(wěn)定。針對存在的上述問題,制定了轉(zhuǎn)爐工藝改進和LF工藝調(diào)整改進措施。
轉(zhuǎn)爐搖爐操作采用雙渣操作,在倒渣時盡量倒出富含磷爐渣。要求搖爐過程全程化渣,確保一次拉碳磷含量≤0.012%,出鋼口使用Φ130mm或帶錐度新出鋼口,保證了出鋼時鋼流圓整,避免鋼流發(fā)散吸氮。出鋼末期使用定位擋渣設(shè)備擋渣,嚴格控制鋼包渣層厚度在50mm以下。在一定溫度條件下,碳含量越高,鋼水氧含量越低,反之則越高,氧含量可以作為夾雜物含量多少的標志。因此要求轉(zhuǎn)爐采用高拉補吹法,第一次拉碳目標碳0.75~1.00%,必保終點碳≥0.30%。此舉有效的減少了鋼水中夾雜物的數(shù)量。
原渣系由于堿度高造成粘度大,吸附夾雜能力有限,為此調(diào)整精煉石灰和螢石的加入比例,同時控制精煉石灰加入量,使精煉渣堿度在1.7~2.0左右,采用氬氣流量自動控制設(shè)備,控制好精煉過程氬氣壓力和精煉溫度。造出的還原渣流動性好,吸附夾雜能力大,大大改善了鋼水的純凈度。為了確保夾雜物上浮充分,要求LF爐所有操作完成以后,出站前軟吹時間≥10min,軟吹時氣眼≤200mm,不得裸露鋼水液面,采用高檔覆蓋劑覆蓋氣眼。為了保證鑄坯質(zhì)量,對連鑄工藝進行了優(yōu)化,要求中包開澆前要進行氬氣吹掃;大包、中包采用鋁碳水口保護澆注;控制中包鋼水過熱度在20~30℃,拉速穩(wěn)定在1.8~2m/min,拉速波動不得超過0.1m/min;采用結(jié)晶器電磁攪拌,以減少成分偏析;二冷采用弱冷控制,同時嚴格控制設(shè)備冷卻水用量,嚴禁設(shè)備冷卻水噴濺到鑄坯上。通過采取以上措施,有效的改善了鑄坯質(zhì)量,保證了產(chǎn)品的性能。
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