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高爐煤氣加熱管式爐的改進(jìn)措施

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
祁美良 劉翔宇(華菱湘鋼煉鐵廠,湘潭411101)
 
    湘鋼煉鐵廠新化產(chǎn)回收系統(tǒng)的粗苯管式爐于2006年9月投入使用,管式爐用高爐煤氣加熱,設(shè)計(jì)熱容量為3.344×104MJ。管式爐底部沿圓周均布8個(gè)火嘴,火嘴的進(jìn)氣通道為套筒式結(jié)構(gòu),內(nèi)筒為焦?fàn)t煤氣通道,外筒為高爐煤氣通道。其中焦?fàn)t煤氣火嘴起到長明燈和點(diǎn)燃高爐煤氣的作用,以保證高爐煤氣火嘴不會(huì)熄滅,避免煤氣爆炸事故的發(fā)生。管式爐所用的焦?fàn)t煤氣來自洗苯塔后煤氣主管,高爐煤氣來自5號(hào)焦?fàn)t加熱用高爐煤氣主管。由于湘鋼的粗苯管式爐是首次采用高爐煤氣加熱,為徹底消除對使用高爐煤氣極易發(fā)生中毒、爆炸等安全隱患問題,特對粗苯管式爐進(jìn)行了一系列改進(jìn),取得了良好的效果。
 
1   存在的問題與原因分析
    粗苯蒸餾系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,管式爐燃燒系統(tǒng)很不穩(wěn)定,經(jīng)常熄火、放炮,導(dǎo)致粗苯產(chǎn)量低,且很不安全。其主要原因有以下幾點(diǎn)。
    (1)長明燈使用的焦?fàn)t煤氣中夾帶有焦油、水汽和萘等雜質(zhì),燃燒后,雜質(zhì)堵住了氣孔,水汽凝結(jié)成水后,封住了長明燈的煤氣管道,致使長明燈熄火,甚至放炮。
    (2)長明燈的煤氣管道直徑只有50mm,每盞燈頭的煤氣管道直徑為25mm,導(dǎo)致煤氣壓力小,煤氣量不足,容易引起熄火和放炮。
   (3)高爐煤氣壓力很不穩(wěn)定,波動(dòng)在800~1100Pa之間,導(dǎo)致富油溫度無法穩(wěn)定在170~180℃的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),直接影響粗苯產(chǎn)量。
   (4)管式爐底板保溫采用的是下層砌保溫磚,面層抹耐熱混凝土。由于試生產(chǎn)過程中,頻繁開停管式爐時(shí)用蒸汽掃汽,使得爐底保溫層在熱脹冷縮和蒸汽冷凝水的作用下產(chǎn)生裂紋,又由于8個(gè)煤氣火嘴都是直接安裝在底板上,火嘴通道與周圍的保溫層沒有采取特殊措施隔開,且在保溫層施工時(shí),所留火嘴通道孔徑偏小。導(dǎo)致高爐煤氣火嘴經(jīng)常熄火,煤氣串入爐底保溫層與爐底鋼板之間及保溫層內(nèi)部的裂縫之間燃燒。爐底鋼板受熱變形,有的地方甚至燒紅,爐底空間溫度高。不及時(shí)處理將有燒穿爐底鋼板的危險(xiǎn),損壞設(shè)備且危及操作人員的安全。
    (5)管式爐爐膛清掃蒸汽管直徑為32mm,管徑太小,由于高爐煤氣管式爐相對于原回收車間的焦?fàn)t煤氣管式爐,在對流段增加了煤氣預(yù)熱器,管式爐高度比較高, 且對流段內(nèi)管道較多,掃汽過程中,蒸汽冷凝量較大。因此,每次掃汽時(shí)間都很長,且有大量蒸汽冷凝水流到管式爐底板上。
 
2   改進(jìn)措施
    (1)將長明燈噴嘴孔的直徑由6mm擴(kuò)大到8mm,將長明燈的煤氣主管由DN50改為DN200,以加大了煤氣量,保證長明燈的燃燒。
    (2)如圖1所示,在長明燈底部增設(shè)放水裝置和清掃口,可定期放出管內(nèi)積水和清掃長明燈火嘴,保證煤氣的暢通。
 

圖1   長明燈部分改進(jìn)前后的示意圖
 
    (3)摻燒焦?fàn)t煤氣。在進(jìn)管式爐預(yù)熱器前的高爐煤氣總管上安裝DN150mm的焦?fàn)t煤氣管道,該管道伸入高爐煤氣管道的中心,且在出口方向與高爐煤氣流向一致。在高爐煤氣壓力低時(shí),摻燒焦?fàn)t煤氣,在高爐煤氣壓力足夠時(shí)(6~11kPa),停止摻燒。保證富油溫度穩(wěn)定在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
    (4)在摻燒焦?fàn)t煤氣的管道上安裝制動(dòng)調(diào)節(jié)閥,保證摻燒及時(shí)、穩(wěn)定。
    (5)對管式爐底板保溫層進(jìn)行改進(jìn),如圖2所示,將爐底8個(gè)火嘴周圍的保溫層挖開,在每個(gè)火嘴處用玻璃油調(diào)耐火泥作砌筑料,用焦?fàn)t橋管襯磚砌成圓形火嘴,再將其他保溫層填實(shí)抹平,玻璃油調(diào)耐火泥砌筑的火嘴在管式爐內(nèi)燒結(jié)后非常結(jié)實(shí),很好地將火嘴通道與其周圍的保溫層隔離,徹底解決了煤氣串入爐底保溫層的問題。
   (6)將爐膛清掃用蒸汽管道由DN32mm改為DN57mm,有效地增大了掃汽的蒸汽量,大大地縮短掃汽時(shí)間。
 
圖2    改進(jìn)前后的示意圖
 
3   改進(jìn)后的效果
    管式爐經(jīng)過上述改進(jìn)后,很好地解決了以前存在的問題,經(jīng)過不斷地摸索、總結(jié)操作經(jīng)驗(yàn),從改造后開工到現(xiàn)在一直使用正常。
    (1)長明燈燃燒改善、不熄火,焦?fàn)t煤氣帶水量大大減少,爐底保溫層沒有出現(xiàn)串燒現(xiàn)象,管式爐燃燒穩(wěn)定,使用至今都沒有出現(xiàn)放炮事故。
    (2)爐膛溫度大幅提高,富油溫度得到保證,可控制在170~180℃之間,整個(gè)粗苯生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
    (3)管式爐掃汽時(shí)間大大縮短,由改進(jìn)前的2~3h縮短到0.5h左右,掃汽時(shí)產(chǎn)生的蒸汽冷凝水也大量減少。
    (4)煤氣凈化效果變好,改進(jìn)后粗苯收率由0.88%提高到0.90%,粗苯回收對煤氣的凈化,后續(xù)設(shè)備、設(shè)施的防腐、環(huán)保等起到了很好的作用。特別是為生產(chǎn)安全和職工人身安全提供了有力的保障。
 
4   結(jié)束語
    粗苯管式爐的改進(jìn)穩(wěn)定了新化產(chǎn)回收工段粗苯系統(tǒng)的生產(chǎn),也為以后燒高爐煤氣管式爐的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)操作積累了經(jīng)驗(yàn)。由于該管式爐的設(shè)計(jì)只考慮了單獨(dú)使用高爐煤氣加熱,焦?fàn)t煤氣只起到安全燈的作用,高爐煤氣管道上增設(shè)焦煤氣管道,也只能起到摻燒的作用,不能完全單獨(dú)使用焦?fàn)t煤氣加熱。在有必要時(shí),對管式爐的火嘴和爐體部分結(jié)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步的改進(jìn),使粗苯管式爐可分別單獨(dú)使用焦?fàn)t煤氣或高爐煤氣加熱。
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