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酸洗法配套DTB結(jié)晶器生產(chǎn)硫銨工藝

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
王嵩林 楊  爽(中冶焦耐工程技術(shù)有限公司,鞍山114002)
 
    硫銨裝置結(jié)晶單元的作用是將硫銨從母液中結(jié)晶出來。首先硫銨在母液中形成過飽和,然后自然形成晶核。只有溶液過飽和后才有晶核形成,然后這些晶核逐步長大,成為大顆粒硫銨。通常這兩個過程是同時進(jìn)行的。對于一定量的硫銨,若晶核形成速度大于晶核成長速度,得到的是小顆粒硫銨;反之,若晶核形成速度小于晶核成長速度,則得到的是大顆粒的硫銨結(jié)晶。
    溶液的過飽和程度既是硫銨分子向硫銨結(jié)晶表面擴散的推動力,也是晶核生成的推動力。當(dāng)溶液的過飽和程度低時,這兩個過程進(jìn)行速度都較慢,但晶核生成速度要更慢一些,故此時可以得到大顆粒硫銨。當(dāng)溶液的過飽和程度高時,兩個過程進(jìn)行得較快,但晶核生成速度更快一些,因此得到的是小顆粒硫銨。因此,溶液的過飽和程度必須控制在一定范圍內(nèi)。
 
1   酸洗法生產(chǎn)硫銨的工藝特點
    酸洗法生產(chǎn)硫銨工藝最初是寶鋼一期化產(chǎn)回收車間從日本引進(jìn)的脫氨技術(shù),以生產(chǎn)大顆粒、高品質(zhì)硫銨著稱。酸洗法生產(chǎn)硫銨工藝中,酸洗塔內(nèi)只進(jìn)行中和反應(yīng),母液始終處于不飽和狀態(tài),而結(jié)晶是在真空蒸發(fā)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行。吸收與結(jié)晶操作分別在不同的設(shè)備中完成,可對其操作條件進(jìn)行分別控制。結(jié)晶器采用了大流量的母液循環(huán),控制了晶核的形成,并使結(jié)晶有充分的成長時間,適合生產(chǎn)高品質(zhì)、大顆粒硫銨產(chǎn)品。
 
2   酸洗法配套DTB結(jié)晶器生產(chǎn)硫銨工藝
    2006年,在梅山化工廠焦?fàn)t易地大修配套煤氣凈化工程硫銨裝置中,首次采用我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的DTB結(jié)晶技術(shù),取代了從日本引進(jìn)的工藝,節(jié)省了大量引進(jìn)費用,縮短了建設(shè)周期。梅山化工廠焦?fàn)t易地大修配套煤氣凈化工程硫銨裝置結(jié)晶單元工藝流程如圖1所示。

圖1   結(jié)晶單元工藝流程
    從酸洗塔來的不飽和硫銨母液送至DTB結(jié)晶器,在此進(jìn)行蒸發(fā)、濃縮、結(jié)晶,使硫銨母液達(dá)到飽和或過飽和,并使結(jié)晶顆粒長大。結(jié)晶器內(nèi)設(shè)有導(dǎo)流筒和筒形擋板,操作時熱飽和硫銨母液連續(xù)加到循環(huán)管下部,與循環(huán)管內(nèi)夾帶有小晶體的硫銨母液混合后泵送至加熱器。加熱后的硫銨母液在導(dǎo)流筒底部附近流入結(jié)晶器,并由轉(zhuǎn)動的攪拌槳沿導(dǎo)流筒送至液面。硫銨母液在液面經(jīng)過真空蒸發(fā)冷卻,達(dá)到過飽和狀態(tài),其中部分溶質(zhì)在懸浮的顆粒表面沉積,使晶體長大。在環(huán)形擋板外圍還有一個沉降區(qū),在沉降區(qū)內(nèi)大顆粒沉降,而小顆粒則隨母液入循環(huán)管并受熱溶解,消除細(xì)小晶粒。通過母液的循環(huán)濃縮,使硫銨結(jié)晶顆粒不斷長大。長大的硫銨結(jié)晶沉積在結(jié)晶器底部,用結(jié)晶泵抽送至硫銨干燥、包裝單元得到硫銨產(chǎn)品。
    結(jié)晶器頂部在真空條件下,蒸發(fā)出來的水汽經(jīng)凝縮器凝縮成冷凝水返回系統(tǒng),部分水汽經(jīng)真空噴射泵與中壓蒸汽混合后,抽送至母液加熱器對循環(huán)硫銨母液進(jìn)行加熱。梅山化工廠焦?fàn)t易地大修配套煤氣凈化工程硫銨裝置結(jié)晶單元主要設(shè)備規(guī)格如表1所示。
 
表1    主要設(shè)備規(guī)格
設(shè)  備
規(guī)  格
材  質(zhì)
操作壓力,kPa
操作溫度,℃
DBT結(jié)晶器
DN4850/5450 H=12592
316L
9.7
50
母液加熱器
FN=400m2
石墨
34.7
65
凝縮器
FN=1389m2
316L
9.7
50
 
3   工藝特點
    真空蒸發(fā)降低了硫銨母液的沸點,母液加熱器所需提供的熱量減少,同時利用部分蒸發(fā)水分來對循環(huán)母液進(jìn)行加熱,節(jié)省了中壓蒸汽的用量。酸洗法配套DTB結(jié)晶器更加有效地控制了硫銨母液在結(jié)晶器內(nèi)部的過飽和程度和結(jié)晶過程,因而可以獲得大顆粒的硫銨結(jié)晶,提高了硫銨質(zhì)量。結(jié)晶器內(nèi)不易結(jié)晶疤,其結(jié)構(gòu)合理,生產(chǎn)能力大,并能保證生產(chǎn)粒度范圍較窄的結(jié)晶產(chǎn)品,可滿足用戶對產(chǎn)品不同粒度的要求。
 
4   實施效果
    2007年底,梅山化工廠焦?fàn)t易地大修配套煤氣凈化工程硫銨裝置一次投產(chǎn)成功,目前生產(chǎn)運行平穩(wěn)。與日本引進(jìn)工藝相比,DTB結(jié)晶系統(tǒng)的母液循環(huán)量大大降低,代之以底攪拌方式控制結(jié)晶的成長,有效降低了能耗和運行成本。
 
5   結(jié)論
   酸洗法配套DTB結(jié)晶器生產(chǎn)硫銨工藝,能夠滿足用戶對大顆粒、高質(zhì)量硫銨的要求。新硫銨裝置采用我國自主知識產(chǎn)權(quán)的DTB型結(jié)晶器,整套裝置運行穩(wěn)定,能源利用合理,能耗更低,有利于降低成本。
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