首鋼京唐1號高爐節(jié)能降耗“三位一體”
作者:1180發(fā)布時間:2013-11-13
首鋼京唐公司1號高爐是我國最早建成的5000m3級以上特大型高爐,其有效工作容積為5500m3。2012年以來,1號高爐通過創(chuàng)新管理、優(yōu)化技術(shù)設(shè)備、提高操作控制水平,在探索大高爐冶煉規(guī)律征程上取得了新成績:高爐的技術(shù)指標顯著提升,能耗指標大幅下降,全年完成生鐵產(chǎn)量439.29萬噸,焦比306.17kg/t,小焦比28.30kg/t,煤比148.42kg/t,熱風溫度1223℃,富氧率3.75%,煤氣利用率51%,燃料比482.88kg/t,工序能耗389.27kgce/t。
夯實基層管理保順行。首鋼京唐公司1號高爐生產(chǎn)組通過扎實的基層管理,為生產(chǎn)的順行提供了基礎(chǔ)保障。該高爐緊密依靠分廠專業(yè)組,大力推進原燃料管理、設(shè)備管理、能源管理等工作的有序開展。爐前作業(yè)區(qū)指標競賽活動的開展,使出鐵準點率保持在99%以上,爐門深度合格率達到97%以上,為高爐爐況穩(wěn)定順行提供了良好的爐外保障。通過組織開展一人至少一條合理化建議活動,鼓勵員工參與到提合理化建議活動中來,集思廣益,為高爐節(jié)能降耗獻計獻策。1號高爐依托煉鐵分廠311創(chuàng)新工作室組成多個攻關(guān)小組,通過協(xié)同攻關(guān),完善了高爐專家系統(tǒng)、數(shù)據(jù)信息采集和分析系統(tǒng),使高爐的冶煉控制日趨完善。
技術(shù)裝備優(yōu)化上水平。篩分系統(tǒng)改造。1號高爐將易變形、易堵塞的下料閘口改造為抗變形性強、不易結(jié)垢的閘口,引進了不易損壞、篩分效果好的篩網(wǎng)。篩分系統(tǒng)的系列改造,為降低入爐料的含粉率奠定了基礎(chǔ)。
完善噴吹控制系統(tǒng)。該高爐的噴吹系統(tǒng)隨著煤比的提高,控制參數(shù)的匹配性變差,導致單位小時的噴煤量誤差在5噸以上。他們通過反復摸索調(diào)整控制參數(shù),最終將小時噴煤量的波動控制在0.5噸以內(nèi),解決了堵槍問題,掃清了限制噴煤量提高的技術(shù)障礙,使煤粉噴吹的均勻性和穩(wěn)定性也得到了提高。
大料罐、大礦批。在探索特大型高爐冶煉規(guī)律過程中,他們發(fā)現(xiàn)采用大礦批冶煉,可在加重負荷時仍能保持足夠厚度焦層的爐料結(jié)構(gòu),保證了焦炭在爐內(nèi)的骨架作用和合適的焦窗厚度,利于在負荷提升后,獲得合理穩(wěn)定的煤氣分布。為滿足該高爐對大礦批冶煉的需求,2012年9月份他們利用年修機會對爐頂料罐擴容改造,將料罐容積由80m3擴大為104m3,使高爐可用的最大礦批重增加到了185噸,一舉攻克了制約負荷提升的難題。
優(yōu)化工藝操作是關(guān)鍵。改進篩分控制工藝。2012年以來,該高爐積極開展爐料篩分質(zhì)量改進工作,從最初保證足夠重量的入爐料階段到控制篩分時間階段,再到目前的秒流量控制階段,經(jīng)過三個階段對原燃料篩分工藝控制的改進,真正做到了薄料層篩分,大幅減少了入爐原燃料的粉末。
精準布料。為了使布料圈數(shù)更加準確,操作者積極摸索節(jié)流閥自學習系數(shù),根據(jù)礦石和焦炭粒度的不同,嘗試把節(jié)流閥自學習系數(shù)分開設(shè)置,使焦炭布料圈數(shù)精準率由原來的70%提高到90%,結(jié)礦布料圈數(shù)精準率由原來的85%提高到95%以上。集成優(yōu)化多項綜合操作。該高爐運用高鎂球團礦,實現(xiàn)爐渣鎂升鋁降,來優(yōu)化渣系;通過穩(wěn)定鐵水含硅,實現(xiàn)低硅冶煉;送風制度上靈活應用定風量、定風壓操作,減小入爐風量波動;在裝料制度方面,搭建“平臺漏斗式”的裝料制度,并根據(jù)原燃料條件和高爐爐況,靈活應用中心加焦技術(shù),優(yōu)化爐內(nèi)裝料制度……
2013年,首鋼京唐1號高爐在推進節(jié)能降耗上又取得了新的進展,高爐富氧率長期穩(wěn)定在5.5%以上,并且通過系統(tǒng)攻關(guān)在8月份成功投用了氧煤槍。目前,該高爐在優(yōu)化大高爐出鐵制度探索過程中,針對三鐵口出鐵的返蒸汽難題,正與有關(guān)單位聯(lián)合攻關(guān),推進沖渣系統(tǒng)增設(shè)底濾池的工作。另外,為進一步大幅降低能耗、減少排放,其正積極開展大高爐噴吹天然氣的研究。