首鋼京唐煉鐵作業(yè)部大力推行經(jīng)濟(jì)煉鐵,千方百計(jì)降低生產(chǎn)成本,通過工藝改進(jìn)、強(qiáng)化管理等一系列措施,高爐返礦率從10.66%下降到9.42%,月降低礦耗約6130噸,月降成本112萬元。
高爐返礦是指燒結(jié)礦在入爐前經(jīng)過篩分后的篩下物,粒度小于篩孔孔徑。以前,高爐返礦率總是在11%左右,大大提高了煉鐵生產(chǎn)成本。為此,煉鐵部上料班組對如何降低返礦量進(jìn)行了反復(fù)思考和討論,從設(shè)備、工藝、崗位操作、精細(xì)管理等方面入手,摸索出一套降低高爐返礦率的有效辦法。
增設(shè)篩料速度監(jiān)測點(diǎn)。以前,煉鐵分廠上料崗位職工憑借現(xiàn)場觀察以及篩料時(shí)間來監(jiān)測每個(gè)篩子的篩料情況,這樣根本無法精準(zhǔn)控制篩料。為了進(jìn)一步提高對篩料情況的監(jiān)控,上料崗位職工聯(lián)合首自信員工把篩料時(shí)間監(jiān)測點(diǎn)更改為篩料速度,并且將上料崗位60多臺篩子連續(xù)20次的篩料速制作在同一個(gè)電腦界面顯示,這樣既可以直觀地觀察每一臺篩子的篩料速度,又全面直觀地了解到所有的篩料情況。
根據(jù)原料情況調(diào)整料倉下料閘口。在生產(chǎn)過程中,煉鐵分廠上料崗位職工發(fā)現(xiàn)原料的濕度、粒度發(fā)生變化,也會(huì)直接影響篩料的速度和返料量。經(jīng)過研究與分析,原料情況發(fā)生變化,而料倉下閘口沒做調(diào)整,這樣就會(huì)影響下料速度。為此,煉鐵分廠料倉工時(shí)刻觀察原料情況,及時(shí)調(diào)整料倉下料閘口,確保下料閘口保持在最佳位置,保證篩料效果。
加強(qiáng)篩分管理。在降低返料量的過程中,煉鐵部對原燃料管理制度進(jìn)行了重新修訂,進(jìn)一步細(xì)化了原料篩分管理。加大篩網(wǎng)檢查力度,每月對每個(gè)篩子的篩分情況抽檢次數(shù)不少于3次,并落實(shí)到崗、責(zé)任到人,確保料篩不“帶病”作業(yè),保證篩分質(zhì)量;上料崗位制定了自主檢查制度,要求崗位職工每個(gè)班次檢查不得少于2次,并且要做好檢查記錄,一旦發(fā)現(xiàn)篩料異常情況,必須及時(shí)處理。
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