隨著客戶要求越來越高,規(guī)格尺寸越來越精細(xì),要從廢鋼中摳出成品材的做法,說著容易操作起來并不輕松。更換規(guī)格次數(shù)越多,出事故的機率也就越大。在所有事故中堆鋼事故發(fā)生的次數(shù)最多,每處理一次堆鋼事故至少需要20分鐘,事故也會對正品材造成浪費。如何控制減少堆鋼事故,是擺在三軋人面前的一個難題。
針對倍尺剪速度超前于軋制速度的比例,三軋廠結(jié)合各生產(chǎn)工段的經(jīng)驗,制定超前比例設(shè)定范圍,有效減少了倍尺剪切堆鋼。通過制作口袋裝軋制工藝卡,避免軋機調(diào)整時用錯導(dǎo)衛(wèi)備件造成堆鋼。此外,他們還舉辦備品工技能大賽,提高準(zhǔn)備班軋機組裝調(diào)整質(zhì)量,減少因軋機組裝質(zhì)量不高造成的堆鋼。同時規(guī)定,接班時針對軋線易堆鋼的部位落實責(zé)任進行檢查,減少因?qū)Р鄣劝惭b不合適造成的堆鋼。所有措施都取得了明顯成效,今年7月份事故率較2012年7月降低41.78%。
來源:新華網(wǎng)
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