邯鋼棒一加熱爐自2002年投產(chǎn)以來一直沿用傳統(tǒng)的大型加熱爐爐型及端出料方式,與目前加熱150方的節(jié)能爐型相比存在著爐膛容積超大,造成能源浪費,燃耗比節(jié)能爐型高20-30%;端出料方式造成吸冷風現(xiàn)象嚴重,每次交接班時均需2條以上爐甩,加熱質量差,氧化燒損高;燒嘴布置為均熱段8套單蓄熱燒嘴,其余18個普通煤氣燒嘴,整體燃燒效率低;儀控系統(tǒng)陳舊落后,操控性能差。
針對上述情況,邯鋼設備動力部對加熱爐整體進行大修改造,以達到提高生產(chǎn)能力和降低燃耗的目的。他們首先合理配置加熱爐供熱方式和供熱能力,采用4區(qū)控制(上均熱段、下均熱段、上加熱段、下加熱段)的3段爐溫制度(均熱段、加熱段、預熱段)。出料方式由端出料改為側出料,大幅降低吸冷風及溢氣熱損失。爐頂、爐墻采用澆注料整體澆注成型的帶隔熱層的復合結構,加強爐襯的密封性和隔熱性,只配置必不可少的扒渣爐門,減少爐體散熱。合理布置爐底水管,減小水管的表面積,不同的溫度段設置不同高度與不同材質的耐熱墊塊,盡量消除鋼坯與水管接觸處的黑印,在均熱段、加熱段內滑塊所用高度為80mm,滑塊材質為Cr28Ni48。預熱段滑塊所用高度為50mm,滑塊材質為Cr25Ni20。在溫度和空燃比例控制方面采用先進的改進型雙交叉限幅燃燒控制,爐溫控制精度和爐溫的響應性更好,更能在滿足加熱質量的前提下提高產(chǎn)量、降低燒損和節(jié)約燃料。經(jīng)過配備完善的自動化控制系統(tǒng),準確控制爐溫、爐壓和空燃比,使燃料得到合理而充分的利用,減少化學不完全燃燒和散熱損失。
據(jù)了解,本次改造于2013年2月底停爐,4月中旬投產(chǎn),工期45天,投資463萬元。經(jīng)過3個多月的生產(chǎn)運行,節(jié)能創(chuàng)效顯著。
來源:新華網(wǎng)
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