針對(duì)當(dāng)前焦炭市場價(jià)格和資源狀況,集團(tuán)邯鋼煉鐵部按照“一爐一策、一機(jī)一策”方針,在4座高爐中科優(yōu)化焦炭結(jié)構(gòu),尋求爐況與成本之間的最優(yōu)結(jié)合。6月份,該部通過優(yōu)化焦炭結(jié)構(gòu)、改善高爐指標(biāo),降成本620多萬元。
結(jié)合7、4號(hào)高爐實(shí)際爐況,該部主動(dòng)與礦業(yè)分公司協(xié)商,降低供應(yīng)這兩座高爐的搗固焦質(zhì)量指標(biāo)。質(zhì)量指標(biāo)降低后,7號(hào)高爐配吃50%石礦低價(jià)搗固焦、50%自產(chǎn)焦;4號(hào)高爐由全部一級(jí)焦調(diào)整為部分低價(jià)搗固焦、部分二級(jí)焦。據(jù)測算,兩座高爐焦炭結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,每月直接降低焦炭成本120萬元。
圍繞綜合效益最大化目標(biāo),該部科學(xué)優(yōu)化3200立方米高爐焦炭結(jié)構(gòu)。該部嘗試將原來的全自產(chǎn)焦炭結(jié)構(gòu)調(diào)整為干焦、自產(chǎn)干焦和自產(chǎn)濕焦組合。調(diào)整后,噸鐵入爐焦比下降27公斤,噸鐵煤比提高30 公斤,噸鐵毛焦比下降35公斤,6月份降本300萬元。
與此同時(shí),該部進(jìn)一步提高高爐操作水平,適應(yīng)焦炭結(jié)構(gòu)優(yōu)化對(duì)爐況的影響。該部在4座高爐推行低鐵次出鐵模式,將鐵次由每天15次減少到每天12次,穩(wěn)定出鐵秩序,活躍爐缸;創(chuàng)新高爐造渣制度,推行低氧化鎂冶煉新技術(shù),將爐渣中氧化鎂含量由10%降低到8.5%,降低熔劑成本,提高入爐品位。同時(shí),各高爐根據(jù)自身爐況變化,提高風(fēng)溫,適時(shí)微調(diào)料制,優(yōu)化煤氣利用率,達(dá)到提煤降焦的目的,6月份降本200余萬元。
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com