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京唐煉鐵成功破解爐內(nèi)壓差難題

作者:31發(fā)布時(shí)間:2013-02-16

  長(zhǎng)期以來(lái),爐內(nèi)壓差高、透氣性差一直是困擾京唐高爐生產(chǎn)指標(biāo)持續(xù)攀升的難題。高爐冶煉過(guò)程中的最大矛盾就是爐內(nèi)持續(xù)上升的煤氣與不斷下降的爐料之間相對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的阻力,阻力越大,高爐爐內(nèi)壓差就越高,透氣性就越差,越不利于高爐冶煉。這就像家里生煤火爐子,如果爐子內(nèi)的煤塊上沒(méi)有孔,不透氣,火肯定燒不旺。對(duì)于高爐來(lái)說(shuō)也是一樣,爐內(nèi)壓差高、透氣性差,將直接影響著高爐進(jìn)一步提風(fēng)量、擴(kuò)礦批、加負(fù)荷、打指標(biāo)。

  日前,京唐一高爐鐵水產(chǎn)量連續(xù)三天突破13000噸大關(guān),分別達(dá)到13507噸、13503噸、13498噸,日產(chǎn)提高1000多噸,高爐利用系數(shù)提高到2.45,達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。鐵水一級(jí)品率分別達(dá)到93%、85%、85%,提高了30%。1月28日,京唐一高爐負(fù)荷更是攀升到了5.52,礦批達(dá)到了181噸,產(chǎn)量達(dá)到了13968噸,創(chuàng)下雙爐投產(chǎn)以來(lái)的三項(xiàng)新紀(jì)錄。好成績(jī)的取得來(lái)源于京唐公司煉鐵部始終堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心,著力提高冶煉水平,堅(jiān)持創(chuàng)新攻關(guān),不斷深入研究冶煉規(guī)律,探索創(chuàng)新,大膽采用“短風(fēng)口”冶煉,成功破解高爐壓差高難題。

  為破解這一難題,京唐煉鐵人有過(guò)艱難的探索和嘗試。他們堅(jiān)持“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的策略,赴韓國(guó)浦項(xiàng)、現(xiàn)代,寶鋼、太鋼、沙鋼等先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí),同時(shí)邀請(qǐng)張壽榮、李維國(guó)等多位煉鐵界的院士、專(zhuān)家、學(xué)者前來(lái)講學(xué),取人之長(zhǎng),補(bǔ)己之短。一年來(lái),對(duì)外學(xué)習(xí)交流人數(shù)達(dá)260人次。長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)、交流和思考,使京唐煉鐵人開(kāi)闊了視野。

  經(jīng)過(guò)多次的學(xué)習(xí)、考察,京唐煉鐵人結(jié)合自身高爐冶煉的實(shí)際情況,組織技術(shù)人員,針對(duì)影響高爐爐內(nèi)壓差的各方面因素,從高爐裝料制度、送風(fēng)制度和煤氣分布等多個(gè)方面進(jìn)行研討,制定了多項(xiàng)方案,分析對(duì)比大量技術(shù)資料和數(shù)據(jù)。經(jīng)過(guò)多次交流會(huì),認(rèn)真分析、排除每個(gè)環(huán)節(jié),最終按照“穩(wěn)定邊緣、照顧邊緣”的指導(dǎo)思想,決定使用短風(fēng)口優(yōu)化送風(fēng)制度來(lái)突破高爐壓差瓶頸。隨即他們就在高爐煉鐵專(zhuān)家系統(tǒng)上進(jìn)行模擬冶煉,觀察風(fēng)口長(zhǎng)度在600毫米到730毫米之間冶煉的不同狀態(tài),分析爐內(nèi)煤氣的分布情況和新的冶煉規(guī)律。針對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中高爐可能出現(xiàn)的各種變化和不良反應(yīng),制定了詳細(xì)的方案和預(yù)案。經(jīng)過(guò)多次模擬和討論,最終他們將新風(fēng)口的長(zhǎng)度確定為最佳值。

  在具體實(shí)施階段,要一下子調(diào)整18個(gè)風(fēng)口,這是一個(gè)極大地挑戰(zhàn)。1月8日,在一高爐檢修的8小時(shí)里,爐前職工一鼓作氣更換了18個(gè)短風(fēng)口,將原來(lái)10個(gè)長(zhǎng)度為700毫米和8個(gè)長(zhǎng)度為730毫米的風(fēng)口全部換成了長(zhǎng)度為最佳值的短風(fēng)口。檢修完畢送風(fēng)后,剛開(kāi)始,一高爐出現(xiàn)了壓差升高、透氣性變差、爐況不穩(wěn)、爐溫難做等一系列不良反應(yīng),對(duì)此,高爐操作人員早有心理準(zhǔn)備。他們通過(guò)確定合理的高爐料線,匹配合適的礦批和焦批重量,掌握好加風(fēng)的節(jié)奏來(lái)調(diào)整高爐,使?fàn)t內(nèi)中心和邊緣兩股煤氣均衡發(fā)展,穩(wěn)定了高爐運(yùn)行。同時(shí),狠抓燒結(jié)礦質(zhì)量,燒結(jié)分廠通過(guò)加強(qiáng)職工操作,穩(wěn)定燒結(jié)機(jī)運(yùn)行,燒結(jié)礦粒度小于10毫米的比例降低了一個(gè)百分點(diǎn),平均粒度保證在20毫米以上,高爐透氣性得到改善。在保證高爐透氣性的同時(shí),匹配合理的風(fēng)量、富氧量和煤粉,對(duì)高爐進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。煉鐵部領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員緊緊盯住高爐操作畫(huà)面上的數(shù)據(jù)和參數(shù)的變化,隨時(shí)對(duì)高爐作出調(diào)整,通過(guò)仔細(xì)觀察爐內(nèi)煤氣的分布情況和十字測(cè)溫點(diǎn)的溫度變化,他們果斷地將22度檔位上的焦炭向中心移動(dòng)到9.5度,達(dá)到了“打開(kāi)中心”的目的,同時(shí)又將29.5度檔位上一圈礦石,挪到了邊緣40度的位置,起到了“照顧邊緣”的作用。

  功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過(guò)幾天幾夜的堅(jiān)守和調(diào)整,一高爐冶煉狀態(tài)逐步好轉(zhuǎn),爐內(nèi)壓差顯著降低,透氣性指數(shù)大幅提高,各項(xiàng)冶煉指標(biāo)煥然一新。爐內(nèi)壓差從2.0降到了1.88,透氣性指數(shù)從4100提高到了4500,風(fēng)量從8100立方米/分鐘提高到了8350立方米/分鐘,風(fēng)溫使用水平從1250度提高到了1280度,高爐利用系數(shù)提高到2.45,達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

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